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详细内容

提升烧结矿强度的实践

烧结矿的转鼓强度是烧结生产和高炉冶炼的重要指标。不仅仅受生石灰消化温度、配碳量、燃料粒度、混合料水分、混合料温度的影响,而且还受料层厚度、烧结过程、配矿、烧结矿化学成分等等的共同影响。

影响烧结矿强度的因素及采取措施

优化燃料分布与粒度组成

在众多的影响因素中,燃料配比的大小影响占首位,FeO的含量与配碳量大小呈正相关关系。通常情况下,增加燃料用量,料层种烧结温度升高,还原气氛加强,有利于FeO的生成,形成铁橄榄石粘结相就越多,可提高烧结矿强度。但是如果FeO含量过高,烧结矿的还原性将变差,会增加炼铁燃料比,同时也会增加燃料粒度的大小,还取决于原料粒度的大小,只有当燃料粒度与原料粒度相适宜时,就是说只有燃烧速度和传热速度同步,烧结温度才会高,燃料消耗少。

为了降低燃料消耗,合理控制FeO含量,充分利用燃料的燃烧热,提高燃料的利用率,针对原料条件合理选择燃料粒度及其粒度分布很重要。燃料燃烧产生的热量是烧结过程中需要热量的主要来源,燃料粒度过大,在布料过程中容易造成燃料偏析,在混合料中分布不均。燃料粒度过细会造成燃料燃烧速度过快,垂直烧结速度过快,燃烧带过窄,高温持续时间短,液相数量生成不足。烧结过程中液相生成量与烧结矿转鼓强度之间有着良好的线性关系,液相的增多有助于将混合料固结成块而减少烧结散料,随着液相生成量的提高,烧结转鼓强度提高。

优化生石灰消化工艺,提高制粒效果

在烧结过程中生石灰不只是用来调节烧结矿的碱度。生石灰在加水消化过程中会放出大量的热,消化后的生石灰在与各种铁料、燃料等混合后,释放出的热量会传递给这些原料,提高了混合料的整体料温,在春秋季生石灰带来的温度可挺好整体料温15-23℃,为了提高生石灰的消化速度,有在螺旋给料机内加热水,有在配料大皮带生石灰下料处接热水,不仅明显提高了生石灰的消化速率,缩短消化时间,确保生石灰在混匀过程中更容易与其他原料混合在一起,而且混合料在经过蒸汽的预热之后,混合料温度可达到65度,能有效的消除烧结过程的过湿层,提高烧结过程的透气性,为进一步提高布料厚度创造有利条件。

生石灰还能提高混合料的制粒效果,增加混合料的透气性。制粒是混合料中水分和粘结剂粘附粗颗粒长大的过程。因此,粘附粉与核颗粒相对比例、粘附粉的性质、粘结剂用量和性质是影响制粒的关键因素。

优化原料结构,改善原料粒度组成

目前,烧结生产的原料结构主要是外购富矿粉配加钢污泥、磁选粉等杂料,原料品种多、成分不稳定、含铁品味低,使得混合料粒度和成分也变得不稳定,尤其是引起烧结矿生产照片那个铁酸钙数量的降低,致使烧结矿强度降低。原料结构品种多,受原料库存场地的限制,每批混合料的原料消耗不一致,导致混合料的一次配比不断调整,混合料的粒度组成不合理、成分不稳定、性能差异大,严重影响烧结矿强度稳定和提高。

合理、稳定的返矿配比与返矿粒度

各个高炉的返矿产出量不稳定,使得烧结矿配比不断调整,返矿的使用量变得不均衡,从而造成混合料粒度不稳定。受高炉槽下筛分设备等因素影响,返矿粒度也不稳定,同样影响着混合料粒度的大小。只有稳定高炉返矿量和粒度大小,才能有效改善混合料的粒度组成,保证烧结矿的转鼓强度。

内返矿在重新配料过程中作为制粒过程中的核颗粒,它的配入量有重要作用,在实践生产中控制好内返矿的配比和内返仓位控制,不仅有利于烧结矿质量的稳定,还有利于生产过程的稳定,为实现低碳、厚料层的操作创造了有利条件。对内返矿仓位控制管理和返矿配比制定严格管理,要求返矿仓位控制在1/3到1/2之间,内返矿配比每次调整不超过3%,时间间隔不低于1小时。通过严格的管理,不仅稳定了内返矿配比,为混匀料提供了较多的热量,也稳定了制粒过程的核颗粒数量,提高了制粒过程的粒度的均匀性,从而保证了布料烧结过程的稳定和烧结矿质量的提高。

采用低碳、厚料层、控制好烧结熔融区成矿过程

烧结过程在熔融区成矿过程主要包括固相反应、液相生成、冷却结晶三个阶段,其中液相反应是成矿的基础,所以在整个烧结过程中液相数量是影响烧结矿强度的重要因素。采用厚料层烧结过程,不仅增强了料层内部的自动蓄热能力,提高了燃烧带高温保持时间,更加充分促进了液相适量的生成和增加液相固相结晶时间,降低了玻璃质的数量,在一定程度增加了烧结矿的强度,而且由于蓄热作用还降低了燃料的配比,降低了烧结矿的单耗,不仅降低了成本,也在节能减排方面做出了贡献。

结语

通过提高生石灰配比与改进加水方式,不但缩短消化时间,还提高乐混合料的温度与制粒效果,有效的消除了烧结过湿层,为稳定烧结过程,提高烧结强度打下基础。

以外购富矿与本地精矿相结合的配料结构,适量消化各种含铁物料,经过不断优化, 有效改善了混合料的粒度组成,为烧结过程中铁酸钙相体的形成创造了有利条件。同时,在稳定混匀料粒度和成分的同时,结合实际生产情况,调整工艺参数,通过实践,使烧结矿的转鼓指数平均达到75%以上,返矿率基本稳定在15%以下,为高炉高产稳定提供保证。

加强内返矿仓位管理与返矿配比的管理,内返配比调整不超过3%,且间隔时间要求在1小时以上,作为核颗粒,控制好返矿中>5mm粒级含量不超过3%。

在生产实践过程中不断通过工艺技术的改革和操作方式、方法的完善,不仅提高了烧结矿的转鼓强度、产量等指标,还降低了烧结矿的燃料单耗,为保护环境和促进烧结厂低耗生产提供了良好的经验。

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